造成在实际生产中出现以下问题:产生破洞和断头次数多;胶料固含量低,施胶后回湿严重,蒸汽消耗大;生产过程中会漏料,影响生产与质量,胶料和水分大量渗入纸幅,造成纸页打折;漏料导致换辊周期短。
1 膜式计量施胶的改造
广州威达高公司成功地把浸泡施胶改造为膜式计量施胶:取消原浸泡施胶的喷料管,代之以方锥管布料、涌泉式上料、螺纹刮棒计量(电机传动)、辊子通水恒温的膜式计量施胶。
2 膜式计量施胶工艺
在原浸泡施胶操作时,为了防止胶液喷溅造成过大的胶料通过压区,辊子的线压力为15~20kn/m,采用膜式计量施胶后,由于辊子线压力下降到6~8kn/m,原来0.25mm的中高显得过大,造成纸页两侧的上料不均匀,后来经过实际摸索,把中高降到0.09mm才解决纸面两侧上料不好的问题。
对于淀粉等其它参数,浸泡施胶及膜式计量施胶也有所不同,具体的工艺对比见表1。
表1 浸泡施胶与膜式计量施胶操作工艺对比
项目 | 浸泡施胶 | 膜式计量施胶 |
辊子硬度(p&j) | 底辊0,面辊25 | 底辊25,面辊25 |
辊子中高(mm) | 0.25 | 0.09 |
辊面粗糙度(μm) | 0.4 | 1.0 |
辊子通水温度(℃) | 无通水 | 30 |
辊子工作线压(kn/m) | 15~20 | 6~8 |
淀粉液浓度(%) | 5 | 12 |
15%淀粉液黏度(cp·s) | 80~100 | 40~50 |
通过以膜式计量施胶取代浸泡施胶后,生产上有了很大的改变,主要表现在以下几个方面:(1)把施胶淀粉的固含量由5%提高到12%,减少纸幅过分浸润造成的回湿,提高了纸幅进入后烘的干度,并且节省了蒸汽的用量;(2)通过计量施胶,减少了纸页的薄弱点破裂,从而大幅减少破洞与断头;(3)辊子压区压力下降,辊子的研磨周期得到延长。
采用膜式计量施胶之后,不但生产稳定性得到大幅提高,而且成纸质量也有了较大的进步,主要表现在:(1)由于上料淀粉液浓度提高了一倍以上,淀粉到达不动点的时间大幅缩短,淀粉主要停留在纸页的表面,成纸的表面强度和平整度得到提高,表观为igt上升、原纸pps下降;(2)由于在施胶时工作线压力下降,纸的厚度有所提高;(3)成纸的覆盖变好。